主要從設計角度出發(fā),弄清這些小流量不穩(wěn)定的形成機理并分析其影響因素,從而來指導低比轉速高速誘導輪離心泵的設計,使高速離心泵的揚程流量特性線H~Q不存在正斜率上升段,即高速離心泵具有很好的小流量工作穩(wěn)定性。
水泵 特性
產(chǎn)生不穩(wěn)定現(xiàn)象的機理
產(chǎn)生小流量不穩(wěn)定現(xiàn)象的原因主要是誘導輪進口前緣外徑處產(chǎn)生的回旋流、離心輪進口的回流、葉輪流道里的二次流、葉輪流道內的尾跡-射流結構與流動分離、以及葉輪與蝸殼聯(lián)合工作時出現(xiàn)的葉輪出口二次流等。這些因素的存在,一方面影響了高速離心泵的流場分布,另一方面又消耗了很大的能量,致使小流量區(qū)的揚程和效率下降,因此就很容易使高速離心水泵特性線出現(xiàn)正斜率上升段,從而使高速離心泵在小流量工況下產(chǎn)生不穩(wěn)定現(xiàn)象。下面就對這幾種不穩(wěn)定因素的產(chǎn)生機理進行闡述。
1.進口回流產(chǎn)生的機理
關于葉輪進口回流產(chǎn)生的機理國內外許多學者作了研究。Stepanoff是較早對離心泵葉輪進口回流機理進行研究的學者之一,他認為液體流動是靠能量坡度維持的,在流量降低到了接近零時,由于液體慣性力的作用,葉輪有可能使其進口周圍的圓周速度增加,因此管壁附近的能量增加,這使得維持液體沿流線流動所必須的能量坡度不在存在,因此就在葉輪進口附近的液流發(fā)生倒流。Fraser認為離心揚程對于給定的葉輪直徑和流量來說是不變的,而動揚程是流量的函數(shù),在揚程流量曲線上某些點,動揚程一旦超過離心揚程,那么在這些點壓力梯度反向,導致了流動方向相反,即產(chǎn)生回流現(xiàn)象。文獻3從理論和實驗兩方面分析了低比轉速離心泵葉輪進口回流產(chǎn)生的機理,認為旋轉速度分量是葉輪進口回流產(chǎn)生的主要原因,并指出回流是導致小流量不穩(wěn)定現(xiàn)象的主要原因。
由于設計人員在設計低比轉速高速誘導輪離心泵時往往采用正沖角方法,即為了保證誘導輪產(chǎn)生的揚程能夠滿足離心輪進口的能量要求,取誘導輪葉片進口角大于液流角,同時為使離心輪獲得較好的汽蝕性能,也取其葉片進口角大于液流角;另外為了獲得較高的效率,在設計超低比轉速高速誘導輪離心泵時普遍采用加大流量設計,這就使運行工況下的實際液流角小于設計工況下的液流角,這樣就使誘導輪和離心輪進口前緣都具有不均勻的圓周速度分量,從而產(chǎn)生繞流線的旋渦。因此誘導輪和離心輪的進口回流實際上也就是由于旋轉葉片邊緣處的液流圓周分速不均勻引起的,是包含垂直于軸面的旋渦和繞流線旋渦的回漩流。
2.離心葉輪流道中的二次流與分層效應
現(xiàn)在的流場分析與流動測試研究已表明離心葉輪流道內的流動基本上是由相對速度較小的尾流區(qū)和近似于無粘性的射流區(qū)所組成,尾流區(qū)緊貼在葉輪的前蓋板和非工作面上,尾流區(qū)愈寬,射流-尾流之間的剪層愈薄,兩者之間的速度梯度愈大,意味著射流-尾流結構愈強,葉輪內的損失也就愈大。尾流的形成與發(fā)展是邊界層的發(fā)展、二次流的發(fā)展、流動分離和分層效應等因素相互影響相互促進而形成的。
關于二次流的形成及其對尾跡的影響,國內外許多學者作了研究,定性來講可用下式來分析葉輪旋轉流道中的二次流:
EMBEDEquation.2(2-1)
上式中的EMBEDEquation.2為旋轉滯止壓力,EMBEDEquation.2為相對流線的旋轉分量,EMBEDEquation.2分別為I對次法線方向和旋轉軸方向的偏導數(shù)。上式表明相對流線方向的旋渦是由兩個因素產(chǎn)生:一是為具有半徑Rn的流線曲率,另一是旋轉角速度ω引起的。
旋轉滯止壓力I是動壓力EMBEDEquation.2和折算靜壓力EMBEDEquation.2之和,粘性的作用使I下降。由于在葉輪流道旋轉邊界層內存在較大的相對速度梯度,因此具有均勻折算靜壓的邊界層內I的最小值出現(xiàn)在壁面上,其值等于p*。
考慮葉輪流道的B-B流動,假設由于進口管壁面的摩擦已經(jīng)產(chǎn)生了如圖所示的速度剖面,考慮B-B的流道的一個流面ABCD,靠近葉輪流道外直徑的A點,流線曲率由葉片曲率產(chǎn)生,次法線方向的旋轉壓力梯度是由前蓋板邊界層損失引起的,第一項產(chǎn)生的正的流線方向的旋轉分量EMBEDEquation.2。而在靠近內直徑處的B點,引起負的EMBEDEquation.2,其結果是形成前蓋板及后蓋板表面邊界層上的二次流,使前、后蓋板表面邊界層內的低I微團流到非工作面上,并且從連續(xù)性出發(fā)也把工作面上的低I微團驅趕到非工作面上去,這樣就增厚了非工作面上的邊界層。由于I梯度與ω幾乎垂直,由式(2-1)的第二項引起的二次流較小。由于在葉輪出口處的C、D兩點位于流道的徑流部位,因此主要由第二項引起如圖所示方向的正、負EMBEDEquation.2和二次流,這樣也就把前、后蓋板邊界層內低能微團驅趕到非工作面上去,增加了非工作面上的邊界層。
將同樣的分析方法應用于子午平面內,當流線由軸向向徑向拐彎時,在工作面和非工作面邊界層上形成二次流旋渦,它們把工作面和非工作面上邊界層內的低I微團驅趕到前蓋板上,增厚了前蓋板表面的邊界層。
上面分析可以得出產(chǎn)生流線方向上二次流旋渦有三個來源:
1)彎曲葉片;它使流動從進口沖角方向轉到軸線方向,把前、后蓋板表面上邊界層內的低I流體微團驅趕到非工作面上,由于工作面邊界層內的低I流體微團是不穩(wěn)定的,因此也被驅趕到非工作面上。
2)軸向向徑向拐彎;由于子午面上前后蓋板型線存在曲率,把工作面和非工作面以及后蓋板表面上邊界層內的低I流體微團轉移到前蓋板表面。
3)旋轉;隨著流動從軸向到徑向,旋轉對二次流旋渦的貢獻不斷增加,哥氏力產(chǎn)生的二次流使低I流體從前、后蓋板表面以及不穩(wěn)定的工作面表面的低I流體轉移到非工作面上
由于分層效應的影響,使高能流體微團在工作面和后蓋板一側積聚,促使來流速度加快,并且邊界層增長緩慢,減少了分離傾向。而在非工作面和前蓋板一側則有低能流體微團積聚,從而降低了來流速度,加劇了邊界層增長,助長了邊界層分離傾向。
3.尾流-射流結構與流動分離
上面已經(jīng)提及離心葉輪通道內的流動基本上是由相對較小的尾流區(qū)和近似于無粘的射流區(qū)組成,考慮到真實流體的粘性作用,在B-B通道的工作面和非工作面都形成了邊界層,在葉片曲率以及旋轉的作用下,非工作面上的邊界層由于二次流的影響越來越厚,有容易在某一小流量下發(fā)生失速現(xiàn)象,從而導致邊界層分離。
影響因素
1.1壓力與單耗關系
1.1.1無壓負荷時的單泵單耗從統(tǒng)計結果可以看出,無壓負荷的情況下,隨著泵壓的升高,單耗值是隨著上升的,泵壓越高,單耗增長越大。其中DF300泵在正常運行過程中,一般泵壓值最低在15.4MPa.
1.1.2壓負荷時的單泵單耗。從統(tǒng)計結果可看出,壓負荷的狀態(tài)下,單泵單耗隨泵壓升高,也就是隨著壓負荷程度的加深,單耗值上升越快且大于不壓負荷時的上升速度。其中,DF300泵一般最高泵壓不超過16.0MPa.
1.1.3泵壓影響注水單耗的主要原因。從以上統(tǒng)計結果可以看出,單耗值雖然由耗電量除以注水量得出。但由于泵站泵壓控制可直接影響注水泵的注水量與耗電量,因而也就影響了注水單耗的大小,這樣就可以從分析泵壓變化的原因入手,找到能夠降低注水單耗的方法和途徑。不壓負荷的情況下,引起泵壓升高的主要原因是運行泵的供水量略大于系統(tǒng)所需污水量,干壓偏高,泵壓也隨著升高,但通常泵壓不會升高太多。壓負荷泵壓升高的主要原因是:a.污水罐水位偏低,注水泵壓負荷運轉;b.管線施工,降低干線壓力,壓低負荷;c.啟用注水泵排量大于需求量。從上面的分析可以看出,做好泵站泵壓控制工作,提高設備維護保養(yǎng)質量和及時性是降低注水單耗的有效途徑。因此在實際工作中,根據(jù)注水泵站生產(chǎn)運行特點,采取了一系列措施。
1.2注水泵維護保養(yǎng)與單耗的關系
對于設備來說,過硬的維護保養(yǎng)也是影響設備運轉性能的關鍵因素,因此需統(tǒng)計設備保養(yǎng)前后相同壓力條件下的單耗。取設備二保前后一段時問不同壓力段的單耗,設備保養(yǎng)后的單耗值略高于未保養(yǎng)前的,說明高質量的維護保養(yǎng)有利于控制注水單耗。
1.3吸入口壓力與單耗的關系
注水泵吸入口壓力通常變化不大,但當注水泵吸入口濾網(wǎng)堵塞時,會造成壓力過低,泵吸入量不足,泵體聲音異常,震動量變大,引發(fā)泵氣蝕。以DF300泵為例,統(tǒng)計分析了注水泵在吸入壓力變化時單耗的變化。高一聯(lián)注水站在2006年8月由于管線聯(lián)頭是的污水系統(tǒng)管線停產(chǎn),是的1000立污水罐液位過低,吸入壓力下降,設備運轉性能和技術參數(shù)降低,通過當時的數(shù)據(jù)對比可以看出,單耗值隨著吸入壓力的降低大幅度升高,說明吸入壓力降低對注水單耗有直接影響。
1.4注水泵管壓差與單耗的關系
由于正常運行時高臺子油田每日的水井注水量固定,所以需要保證注水管網(wǎng)壓力穩(wěn)定,當泵壓過高時勢必引起管壓升高,這是就需要關小注水泵出口閥門使得管壓保持穩(wěn)定,這樣就會造成能量的浪費。很顯然泵管壓差越大單耗就越高。
2降低注水單耗的措施
對于泵站來說,降低要注水單耗必須要保證注水泵運行的平穩(wěn),同時要啟運單耗低的注水泵。泵站的注水單耗肯定低,但很多時候高臺子油田的注水量及管網(wǎng)壓力需求并不固定,而使用固定注水泵額定排量固定,存在一定的局限性,因此可能由于注水量的變化使得原來的高效泵效率降低單耗升高。為了解決這一問題我們采取了如下的一些措施:
2.1控制大罐液位,平穩(wěn)吸入壓力根據(jù)實際情況的需求我們要求操作工日常將注水1000立罐控制在5.5m到7m左右使得注水泵入口壓力平穩(wěn) 2.2提高設備維護保養(yǎng)質量在規(guī)定的保養(yǎng)時問內,嚴格按照操作規(guī)范進行設備保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)設備運轉存在問題,例如:震動量變大,溫度升高和聲音異常等情況及時上報,及時解決。
2.3潤滑油中添加耐磨劑,提高潤滑油潤滑效果和使用壽命。
2.4加強運行機組運轉參數(shù)監(jiān)測為及時掌握注水泵機組的運行狀態(tài),給泵站配備了紅外線測溫儀和震動測試儀,要求每天對運行機組的軸瓦溫度,軸瓦震動量及底座震動量等有關參數(shù)進行2次檢測,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。
2.5使用新式的泵控泵變頻控制系統(tǒng)2008年為了優(yōu)化注水系統(tǒng),降低注水單耗我們投產(chǎn)了一一套前置泵控泵變頻控制注水系統(tǒng)。前置泵低壓變頻調速技術是基于雙泵的串聯(lián),通過對前置泵的變頻控制來是注水泵的工作點始終達到最高泵效,從而使系統(tǒng)效率最高,達到節(jié)能的目的,也使系統(tǒng)運行參數(shù)可以進行智能調節(jié)。注水泵與增壓泵串接,通過小變頻調速系統(tǒng)調節(jié)小功率增壓泵,實現(xiàn)對大功率注水泵的調節(jié)和控制;它實質上是信號放大的功能,實現(xiàn)系統(tǒng)壓力,流量可調。該系統(tǒng)由一臺注水泵和一臺增壓泵,注水泵驅動電機,增壓泵驅動電機及保證運行的潤滑系統(tǒng),水冷卻系統(tǒng),供電系統(tǒng),儀表測控系統(tǒng),低壓變頻調速系統(tǒng),計算機控制系統(tǒng)等組成。小功率增壓泵為注水泵提供吸入壓力,使兩泵恰當匹配;并通過計算機,儀表系統(tǒng),變頻調速系統(tǒng)調節(jié)使高效區(qū)行范圍很窄的注水泵工作在高效區(qū)計算機系統(tǒng)實現(xiàn)自動監(jiān)控,依注水工藝要求(地層情況)實現(xiàn)大閉環(huán)優(yōu)化運行;實現(xiàn)系統(tǒng)效率提高。由于主泵一部分功能由小泵(增壓泵)來負擔,由于高壓泵(大泵)和一個中低壓泵(小泵)在同一流量下,中低壓泵的功耗要小很多,特別是主泵拆級后,節(jié)能更為顯著。也就是說大泵(注水泵)節(jié)下來的能量用于小泵還有富余,實現(xiàn)能耗降低
3措施效果
通過泵站管理過程中采取的降低注水單耗的措施,注水站的注水單耗一直在計劃內運行。特別是投產(chǎn)運行了前置泵控制系統(tǒng)后,由于主泵一部分功能由小泵(增壓泵)來負擔,由于高壓泵(大泵)和一個中低壓泵(小泵)在同一流量下,中低壓泵的功耗要小很多,特別是主泵拆級后,節(jié)能更為顯著。也就是說大泵(注水泵)節(jié)下來的能量用于小泵還有富余,實現(xiàn)能耗降低,注水單耗由原來的5.8降為5.2kwh/m3。大大降低了注水耗電。